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陈默的嘴唇哆嗦了好几下。



“你是说……这台机器,还能用?”



“不是还能用。”



林希收回手指,把沾着油膜的指腹在裤腿上蹭了蹭,



“是它从来就没坏过。”



他绕着gk-3走了一圈。



军大衣被掀开大半,露出主光路系统的铸铝外壳。



汞灯光源的接口擦得锃亮,连螺纹里都没有积灰。



“陈师傅。”



“这台机器当年下马,不是因为光学系统不行。”



林希停在xy工作台前。



用指甲弹了一下导轨侧面的刻度盘。



“是因为这个。”



陈默一愣。



“套刻对准。”



林希蹲下去。



指着工作台底部一组老式的蜗轮蜗杆传动机构,



“纯机械传动,没有位置反馈。”



“丝杠转一圈,理论行程是05毫米。”



“但实际上,蜗轮齿面磨损不均匀。”



“每转一圈的真实位移都不一样。”



他站起来,拍了拍手上的灰。



“套刻精度要求正负5微米。”



“这套机械传动的累积误差,最大能到8微米。”



“所以第二层图形永远对不准第一层。”



“废片率超过六成。”



陈默的身体晃了一下。



他当然知道。



这个问题困扰了整个109会战团队两年。



他师傅为了解决这个死区。



在显微镜前连续坐了七十二个小时。



左眼的视网膜就是那时候脱落的。



最后也没解决。



林希从公文包里抽出一张图纸,展开铺在行军床上。



图纸上画着一套改造方案。



xy工作台两侧,各加装一条光栅尺。



光栅尺的信号接入一块数字控制板。



控制板驱动两台微型伺服电机。



替换原有的手摇蜗轮。



“红星和长光所联合自研自产的光栅尺,分辨率1微米。”



林希用笔尖点着图纸,



“配合闭环伺服控制。”



“丝杠的累积误差,在每个采样周期内实时补偿。”



他看向陈默。



“你的机器什么都好。”



“光学系统是王老定的方案。”



“底座经过四年自然时效,主光路

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